某厂使用9Cr2Mo辊套轧制钢板过程中出现表面剥落、开裂现象,本文针对辊套开裂实例,从辊套材质的化学成分、组织、热处理工艺,以及裂纹形态等方面展开了分析。1.辊套的技术要求9Cr2Mo辊套外形尺寸如图1所示,热处理工艺过程:电炉炼钢→锻后球化退火→粗加工后调质→工频淬火,调质硬度为241~286HBW,淬火硬度为53~56HRC,淬硬层深度≥10mm。辊套开裂处如图2所示,裂纹为纵向延伸,扩展深度很大。2.理化检验(1)化学成分分析对材质进行成分分析,结果见附表,实测值中Si稍低于标准值,裂纹试样中的Cr稍低于标准值、C稍高于标准值,其他基本符合9Cr2Mo化学成分要求。表1 试样主要成分分析结果(质量分数)(%)元素CSiMnPSCrMo标准值0.85~0.950.25~0.450.20~0.35≤0.025≤0.0251.70~2.100.20~0.40裂纹试样实测值0.980.200.260.0250.0161.560.25(2)断口分析断口试样如图3所示,断面平坦,没有塑性变化颗粒,为脆性开裂。在HITCHI S-3400型扫描电镜上对开裂面进行微观形貌分析和能谱分析。微观形貌如图4a所示,断面有一条沿灰色覆盖物走向的裂纹,由图4b、4c可看到断口表面有大量灰色覆盖物,对此覆盖物进行能谱分析,结果如图5所示,断裂面覆盖物主要组成元素为O、Fe、C,另外含有Cr、Mo、Si等。(3)显微组织分析从开裂处横向截取一个试样,制备成金相试样,在400倍显微镜下观察结果如图6所示,由表面组织图可以看出,该组织为细针状淬火马氏体与网状、粒状碳化物。由基体组织图7可以看出,该组织为回火索氏体与粒状、网状碳化物。(4)硬度测试使用显微硬度计对试样进行显微硬度测试,测试结果表面硬度为55~57HRC,心部硬度为44HRC,淬硬层为18mm。硬度达到技术要求,淬硬层偏深。3.分析与讨论断口含有大量铁的氧化物等,非金属夹杂严重,破坏了集体的整体性和连续性,断口表面与心部组织中存在大量的粒状、网状碳化物,增加了金属材料的脆性,降低断裂韧性,淬火过程中加热时间长,加热温度高,淬硬层偏深,形成马氏体组织应力大,在辊套工作受力时, 在非金属夹杂处产生裂纹,裂纹沿晶界快速扩展,导致辊套开裂。4.结语9Cr2Mo辊套开裂可以通过严格控制钢水的成分和杂质元素的含量,提高钢水的纯净度。球化退火充分,消除网状碳化物。表面淬火时,减少上下循环次数,减少加热时间,控制淬硬层办法加以解决。
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